Componentes automotrices e industriales

Flujo más sencillo, menos trabajo en curso, mayor producción

Logio analizó el trabajo en planta y detectó que la ergonomía era la causa principal de la baja productividad. Optimizamos los flujos de materiales y visualizamos estándares en todas las estaciones de trabajo.

Resultados

Tras aplicar las 5S, corregir flujos y lograr victorias rápidas, la productividad laboral aumentó en semanas y se establecieron acciones a largo plazo para mantener las ganancias. Rutinas más claras y espacios reorganizados redujeron los retrasos y la variabilidad entre turnos.

La productividad laboral aumentó en 2 meses un

+0%

Reducción prevista de bajas por enfermedad a largo plazo de hasta

-0%

Desafío inicial

Productividad decreciente impulsada por altas tasas de enfermedad y rotación, con una creciente dependencia de personal temporal.

Objetivo del proyecto

Estabilizar la producción abordando las causas ergonómicas, reducir las bajas por enfermedad y cumplir los objetivos de producción con estándares sostenibles.

Solución

Arreglar el lugar de trabajo, liberar el rendimiento

Combinamos una limpieza rápida lean con cambios ergonómicos específicos y un plan de acción claro.

01

Diagnóstico

Mapeo del proceso de producción, observación de las estaciones de trabajo e identificación de la ergonomía como la restricción principal.

02

Victorias rápidas

Introducción de las 5S, visualización y eliminación del exceso de trabajo en curso para estabilizar el trabajo diario.

03

Rediseño del flujo

Optimización de los flujos de materiales y reorganización de los puestos de trabajo para reducir movimientos innecesarios y tiempos de espera.

04

Mejora ergonómica

Propuesta de exoesqueletos y alfombras antifatiga para reducir la tensión y apoyar una postura más segura. Establecimiento de planes de acción y KPI para seguir los objetivos y mantener los estándares a lo largo del tiempo.

Soluciones implementadas

Intralogística y flujo de materiales

Diseño de KPI y monitorización del rendimiento

Mapeo y análisis de procesos

Optimización de procesos

Impacto

Productividad al alza con estaciones de trabajo más saludables

+10% productividad laboral en 2 meses.

Mejora medida tras las 5S y los cambios de flujo.

Reducción esperada de bajas por enfermedad a largo plazo de hasta 30%.

Proyección basada en mejoras ergonómicas y reorganización del espacio.

Menos trabajo en curso y estándares más claros

Las 5S y la visualización redujeron el desorden y la variabilidad entre turnos.

Estaciones de trabajo reorganizadas para un trabajo más seguro y repetible

Ayudas como exoesqueletos y alfombras combaten la fatiga y la tensión en tareas repetitivas

Convierta la ergonomía en una palanca de rendimiento

Si la fatiga y el mal flujo limitan su producción, podemos ayudarle a diseñar soluciones prácticas y duraderas. Hablemos sobre un plan de mejora enfocado para su fábrica.

34

Al enviar este formulario, aceptas nuestra política de privacidad y autorizas a Logio a ponerse en contacto contigo.

We tackled many supply chain challenges

Optimización de cartera y torre de control para Roca

Roca redujo la complejidad de su cartera al proponer la eliminación del 40% de artículos ineficientes y definió una torre de control de la cadena de suministro para coordinar el flujo de extremo a extremo, con un potencial de ahorro identificado de 5 millones de euros.

−40% de artículos ineficientes propuestos para su eliminación

Se identificaron ahorros potenciales de 5 millones de euros

Mostrar caso de éxito

Automatización de almacenes para Knuspr.de

Una implementación de automatización de alta velocidad para Knuspr.de en Múnich que duplicó la productividad del almacén y creó un modelo escalable para la expansión europea.

Aumento de 2x en la productividad general del almacén

Aumento de 3–4x en la productividad de zonas específicas

Modelo escalable para la expansión europea

Mostrar caso de éxito